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蒸汽节能带给人类社会的便捷与进步
向下滑动
确保煤气输送管网畅通
作者:william威廉官网日期:2026-02-09浏览:来源:威廉体育

  2026年1月,安宁焦化厂以骏马奔腾之势实现生产经营“开门红”,全月产干全焦量、日均产量、单日最高产量、日出炉数均刷新历史纪录。在产量攀升的同时,能源消耗指标同步优化:电耗首次降至80kwh/t以下;吨焦耗蒸汽完成75.92kg/t,两项均创历史最优;焦化工序能耗达到近一年来的最好水平。

  焦炭产量提升是操作精细化、工序高效协同与设备稳定运行共同作用的结果。安宁焦化厂结合生产实际,通过优化装煤与平煤操作、严格执行加热制度,实现炉温精准控制,为焦炭稳质增产奠定了基础。生产过程中,依托对推焦计划及三大系数的精准管控,保障了焦炉系统协调稳定运行。同时,化产系统通过优化工艺控制,确保煤气输送管网畅通,提高化产品收率,实现资源高效回收与全链条顺畅衔接。此外,加强关键设备预防性维护与状态监控,显著减少了非计划停机时间,为持续高产提供了坚实的设备保障。

  能耗指标的显著优化,得益于系统性能源管理与专项治理措施的协同推进。在电力管控方面,通过启用循环水系统冬季运行模式,并依据除尘效果动态调整焦炉机侧、焦侧除尘风机运行频率,使设备持续处于高效运行区间。蒸汽消耗管控则在制冷机组全停期间主动压减蒸汽用量,并结合跑冒滴漏专项整治,全面排查并整改蒸汽管网泄漏点,有效提升了蒸汽系统利用效率,这些举措体现了能源管理领域精益求精的持续改进。产量的提升与能耗总量的受控,共同推动焦化工序能耗达到较好水平。

  焦炭产量的提升,保障了高炉供焦及长期稳定顺行。同时,工序能耗的显著优化,体现了在生产环节贯彻绿色低碳理念的成效,推动生产系统向高效、清洁的可持续发展模式转型。这些在稳产降耗方面取得的进展,为公司全年目标任务的完成提供了坚实支撑,也为企业应对未来挑战、提升综合竞争力注入了持续动力。(蒋涵)