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蒸汽节能带给人类社会的便捷与进步
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如何实现节能减排、降低运营成本成为各大企业
作者:william威廉官网日期:2026-02-06浏览:来源:威廉体育

  

如何实现节能减排、降低运营成本成为各大企业亟需解决的问题

  2026年2月3日,吉林石化化肥厂传来喜讯:经过对厂区蒸汽管线系统的深度优化与结构性改造,该厂成功实现了节能降耗,预计全年将节省成本241.78万元。这一成果不仅是技术革新的胜利,更是该厂在持续深化提质增效工作中取得的生动实践。

  在经济发展的新阶段,企业面对的挑战日益增多,尤其是在能源成本持续上升的背景下,如何实现节能减排、降低运营成本成为各大企业亟需解决的问题。吉林石化化肥厂作为行业中的佼佼者,自然也不例外。

  据了解,今年以来,该厂从结构优化与节能减排两个关键维度出发,对全厂的蒸汽管网进行了一次系统的“健康体检”。在排查过程中,工作人员发现部分老旧管线已无法适应现代生产的运行需求,其中,建于上世纪50年代的6-7线低压蒸汽管线问题尤为突出。这条老管线在经历了半个多世纪的运转后,保温层已经严重破损,热能损失显著。此外,由于历史条件的限制,管线周边未配备凝液回收系统,导致日常的导淋疏水量巨大,既浪费了宝贵的资源,又增加了运维的负担。

  随着企业建设与发展,这条管线的实际供汽需求已大幅下降,目前仅承担少量伴热功能。然而,管线震动现象日益加剧,也给安全生产带来了潜在风险。面对这一“老龄带病”的管线,该厂果断决定实施“大手术”,将目光投向内部资源整合与系统优化。

  在改造过程中,该厂重点关注了工厂在转型升级期间于N16、N17管廊上新敷设的一条1.0兆帕蒸汽管线。这条新管线设计先进、运行高效,已成为工厂蒸汽供给系统的“新主动脉”,具备为多用户提供更稳定、更高效的蒸汽服务的能力。经过周密的技术分析与效益研判,去年年底该厂统筹实施了改造,将原依托6-7线供汽的所有用户转移至新建的1.0兆帕蒸汽管线线被彻底停用,正式退出历史舞台。

  此次蒸汽管线的“瘦身”改造,停用了老旧管线米。初步测算,仅此一项,全年可节约蒸汽消耗近13140吨,经济效益显著。同时,改造消除了老旧管线的安全运行隐患,降低了维护成本,优化了全厂蒸汽管网的结构,提升了系统运行的整体可靠性与能效水平。

  吉林石化化肥厂的这一成功案例,展示了在现代化生产中,企业如何通过技术革新和系统优化,实现节能降耗与提升效率的双重目标。这不仅有助于企业降低运营成本,也为行业内其他企业提供了可借鉴的经验与教训。

  随着社会对环保和可持续发展的关注不断增强,企业在追求经济效益的同时,亦应重视节能减排和资源的合理利用。吉林石化化肥厂通过管线的优化改造,成功实现了成本节约,为今后的发展奠定了良好的基础。未来,该厂将继续在技术创新与管理优化的道路上探索前行,以期为社会的可持续发展贡献更多的力量。返回搜狐,查看更多